由空气压缩机组成的空气压缩机站几乎遍及工业,农业,科技,国防等各个领域,例如:重型机车制造厂,铁路列车段,直至**许多城市出现的以燃气为能源的汽车加汽站等,但是空气压缩机存在着运转效率低,耗电量大,维修量大,成本高的问题,特别是矿用大型空气压缩机,每天工作24H不间断运转,其中相当长时间在空载或轻载下运行。
目前,为了节约能源,往往将空气压缩机从以往长期连续运行改造为间断工作,在这种情况下它的工作特点是属于周期间歇性负载,几乎带载时间与空转不带载时间相同,负载曲线的占空比接近一半,并且是属于一种长期工作制,通常是两台以上互为备用,因此这些负载若采用软起动后,其节能效益较显著。
空气压缩机的节能改造:某煤矿压风机房有两台离心式空压机,电机功率为560KW,额定电压10KV,正常情况下,只有一台空压机工作,另一台备用,由于煤矿生产的特殊性,用风量变化比较大,掘进时用风量大,其它时间用风量小,空压机一天之中有一半以上的时间是在空转,能源浪费现象极为严重,另外,空压机组起动和停车过程有严格的要求,现有空压机组一般都由固定工人值官运亨通,平时起动和停车根据生产需要随时调整,由工人按要求的顺序操作相应开关,阀门和主电动机,运行中,要求值班人员经常检测机组状况,在温度,压力,电动机额定电流等超过允许值时,应紧急停车,因此,空压机每天24H不间断运行需由工人24H连续值守。
为此,对原系统设备做了较大改造,用可编程控制器进行控制,实现电气自动控制,同时,由于将24H工作改变为了间断工作,电动机起停次数大大增加,为此,采用ABB公司生产的PSD型电动机软起动器控制电动机起停;
控制原理: